寶山鋼鐵股份有限公司寶山基地?zé)掕F廠4#燒結(jié)機(jī)為600 m2燒結(jié)機(jī),于2013 年11 月13 日建成投產(chǎn),工程配套建設(shè)了燒結(jié)煙氣脫硫裝置,采用半干法循環(huán)流化床脫硫及多組分污染物協(xié)同凈化工藝技術(shù),脫硫后燒結(jié)煙氣中SO2降至50 mg /Nm3以下, 出口粉塵濃度達(dá)到20 mg /Nm3以下,但是缺少煙氣脫硝裝置,無法有效脫除煙氣中的NOx( 以NO2計(jì)) 。煙氣經(jīng)脫硫后NOx排放濃度約200 ~ 550 mg /Nm3,無法滿足國家NOx排放( NOx < 300 mg /Nm3)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
目前,在燒結(jié)煙氣脫硝方面存在著多種技術(shù)路線,如: 選擇性催化還原煙氣脫硝技術(shù)( SCR) 、選擇性非催化還原煙氣脫硝技術(shù)( SNCR) 、催化氧化脫硝技術(shù)、活性炭脫硝技術(shù)、等離子法脫硝技術(shù)、生化法脫硝技術(shù)等。其中催化還原煙氣脫硝( SCR) 系統(tǒng)一般與脫硫系統(tǒng)配套成煙氣綜合治理設(shè)施進(jìn)行應(yīng)用。且系統(tǒng)簡單,占地少,建設(shè)投資省,較適合于現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)控制燒結(jié)煙氣NOx達(dá)標(biāo)排放的應(yīng)用。
由于燒結(jié)煙氣具有的主要特點(diǎn)有: ①煙氣量大且不穩(wěn)定,生產(chǎn)每噸燒結(jié)礦可以產(chǎn)生大約1 500 ~ 3 000 m3的煙氣量,煙氣量的波動幅度可以達(dá)到40%; ②受燒結(jié)原料的影響,燒結(jié)煙氣的成分復(fù)雜,除了SO2和NOx外,還含有HF、HCI、含鐵粉塵和重金屬等; ③燒結(jié)煙氣中SO2和NOx的濃度相對較低,但波動較大,SO2和NOx濃度一般在300 ~ 800 ppm 和150 ~300 ppm 范圍內(nèi),*高分別可達(dá)1 500 ppm 和300 ppm; ④煙氣含氧量較高,含氧量一般可達(dá)15% ; ⑤含濕量大( 10% 左右) ,露點(diǎn)溫度高( 65 ~ 80 ℃) ; ⑥煙氣溫度較低,一般溫度范圍為120 ~ 80 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于常規(guī)脫硝催化劑適用的溫度范圍( 350 ~ 450 ℃) ,脫硝難度大。
因此,針對燒結(jié)煙氣的特點(diǎn),為了滿足2015 年1 月1 日開始實(shí)施的大氣污染物特別排放限值( SO2< 180 mg /Nm3、NOx < 300 mg /Nm3、顆粒物< 40 mg /Nm3)[3],寶鋼股份寶山基地4#燒結(jié)機(jī)選用選擇性催化還原脫硝( SCR) 技術(shù)對煙氣進(jìn)行脫硝處理,在原有煙氣脫硫裝置邊上增建一套中溫SCR裝置。2016 年10 月建成投運(yùn),投運(yùn)以來設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠、各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,煙氣處理后NOx濃度滿足國家對燒結(jié)煙氣超低排放( NOx≤50 mg /Nm3) 的要求。
SCR煙氣脫硝技術(shù)應(yīng)用
寶鋼股份寶山基地4# 燒結(jié)機(jī)SCR煙氣脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣處理量為160 萬Nm3/h,設(shè)計(jì)脫硝率為80%,凈煙氣中污染物排放濃度: SO2≤50 mg /Nm3、NOx≤110 mg /Nm3、粉塵≤20mg /Nm3、二噁英( 當(dāng)量) ≤0. 5 ngTEQ/m3。SCR煙氣脫硝系統(tǒng)主要由煙氣系統(tǒng)、GGH 換熱器、加熱爐系統(tǒng)、氨空氣混合器、噴氨格柵系統(tǒng)、反應(yīng)器催化層、蒸汽吹灰系統(tǒng)等組成。
煙氣系統(tǒng)
煙氣系統(tǒng)將循環(huán)流化床脫硫系統(tǒng)和SCR脫硝系統(tǒng)有序穩(wěn)定地聯(lián)系在一起。該系統(tǒng)通過煙氣聯(lián)箱、引風(fēng)機(jī)、閥門和煙道等設(shè)備將經(jīng)過循環(huán)流化床脫硫的燒結(jié)煙氣引至催化劑反應(yīng)層,凈煙氣通過GGH 換熱器由煙囪排入大氣。
燒結(jié)機(jī)SCR煙氣脫硝工藝在設(shè)計(jì)上有如下特點(diǎn):
( 1) 將SCR脫硝裝置布置在靜電除塵和脫硫裝置之后。4# 燒結(jié)機(jī)煙氣先經(jīng)靜電除塵后進(jìn)入循環(huán)流化床脫硫裝置,燒結(jié)煙氣經(jīng)過脫硫后進(jìn)入SCR脫硝系統(tǒng)。在SCR系統(tǒng)內(nèi)通過GGH換熱器煙氣溫度提升至250 ℃,再與加熱爐產(chǎn)生的熱煙氣混合升溫至280 ℃左右進(jìn)入SCR反應(yīng)器催化層進(jìn)行脫硝,出來的凈煙氣與入口煙道內(nèi)的低溫?zé)煔鈸Q熱降溫,經(jīng)煙囪排出。
( 2) 設(shè)置平衡擋板調(diào)節(jié)脫硝煙氣量。經(jīng)過脫硫的煙氣可以通過平衡擋板,一部分進(jìn)入SCR 脫硝,一部分可以直接通過煙囪排出。這樣,可以通過控制進(jìn)入SCR脫硝系統(tǒng)煙氣量,調(diào)整加熱爐的煤氣流量和噴氨量,從而減少加熱能耗、提高能源綜合利用效率。
2. 2 GGH 換熱器
通過GGH 換熱器( 簡稱GGH) 對進(jìn)出脫硝系統(tǒng)的原、凈煙氣進(jìn)行換熱,使脫硝系統(tǒng)需要的熱量絕大部分留在脫硝系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)使用( GGH 結(jié)構(gòu)示意圖如圖2 所示) ,從而降低煙氣再熱需要的能量,減少加熱爐的負(fù)荷要求,大大降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。
原煙氣側(cè),煙氣進(jìn)入GGH 預(yù)熱至約250 ℃后,進(jìn)入脫硝反應(yīng)器入口煙道與加熱爐送來的高溫?zé)煔饣旌虾筮_(dá)到280 ℃; 凈煙氣側(cè),經(jīng)SCR反應(yīng)器處理后的凈煙氣通過GGH 換熱降溫至不低于100 ℃,高于煙氣水蒸汽露點(diǎn),因此,凈煙氣經(jīng)過GGH 后基本沒有冷凝水凝聚現(xiàn)象,可通過原煙囪排放。
為防止GGH 在運(yùn)行過程中,原煙氣泄漏到凈煙氣中而影響脫硝效率,系統(tǒng)配置了低泄漏風(fēng)機(jī),將一部分凈煙氣增壓送回至GGH 中部,來避免原煙氣泄漏到凈煙氣中。
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